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本鋼連續(xù)6個月實現(xiàn)負能煉鋼
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/8 閱讀:2358次
本鋼連續(xù)6個月實現(xiàn)負能煉鋼
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自去年11月至今,本鋼煉鋼廠通過精細管理,轉(zhuǎn)爐工序能耗分別達到-0.8、-2.28、-4.15、-3.83、-3.08、-0.15千克標準煤/噸鋼,連續(xù)6個月實現(xiàn)負能煉鋼,轉(zhuǎn)爐工序能耗指標達到國內(nèi)先進水平。據(jù)悉,通過負能煉鋼回收蒸汽、轉(zhuǎn)爐煤氣量相當于每噸鋼節(jié)省了111公斤標煤。<BR><BR> 轉(zhuǎn)爐負能煉鋼是指轉(zhuǎn)爐煉鋼工序消耗的總能量小于回收的總能量,是反映鋼鐵企業(yè)煉鋼生產(chǎn)技術(shù)的重…
自去年11月至今,本鋼煉鋼廠通過精細管理,轉(zhuǎn)爐工序能耗分別達到-0.8、-2.28、-4.15、-3.83、-3.08、-0.15千克標準煤/噸鋼,連續(xù)6個月實現(xiàn)負能煉鋼,轉(zhuǎn)爐工序能耗指標達到國內(nèi)先進水平。據(jù)悉,通過負能煉鋼回收蒸汽、轉(zhuǎn)爐煤氣量相當于每噸鋼節(jié)省了111公斤標煤。
轉(zhuǎn)爐負能煉鋼是指轉(zhuǎn)爐煉鋼工序消耗的總能量小于回收的總能量,是反映鋼鐵企業(yè)煉鋼生產(chǎn)技術(shù)的重要標志,同時體現(xiàn)了企業(yè)管理水平和生產(chǎn)成本高低。
為了實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定負能煉鋼,在設(shè)備管理方面,煉鋼廠采用自動化系統(tǒng)對整體設(shè)備進行維護的同時,進一步減少分析儀故障、三通閥、水封逆止閥及負壓系統(tǒng)漏氧等原因造成的煤氣放散。為了提高轉(zhuǎn)爐煙氣密封性,該廠對老系統(tǒng)煉鋼15.6米煙罩接縫、22.5米鍋爐接縫、回收38米平衡段接縫及新系統(tǒng)17.5米煙罩接縫均做好了日常轉(zhuǎn)爐封堵,使轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中,減少外界空氣的吸入。經(jīng)3月19日爐役修后的五號轉(zhuǎn)爐,一氧化碳含量平均在55%以上。同時,對氧槍口實施封堵,確保了6臺轉(zhuǎn)爐氧槍口氮封盤正常運行。
在操作方面,該廠進一步加強職工操作,在手動調(diào)節(jié)二文喉口開度時,要確保爐口微正壓在0~20帕斯卡范圍內(nèi)。此外,該廠對回收爐數(shù)、煙氣累計、一氧化碳含量、燃氣廠調(diào)配煤氣小時量進行了細致統(tǒng)計,便于掌握轉(zhuǎn)爐煤氣動態(tài)回收情況,一旦發(fā)現(xiàn)問題,及時提出整改措施,從而提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收量。這些舉措的實施,為本鋼負能煉鋼奠定了基礎(chǔ)。
在千方百計降低消耗的同時,該廠將重點放在提高能源回收能力、增加回收量上。該廠進一步加強能源檢查,杜絕違章用能,并制訂了《能源管理制度補充細則》下發(fā)到各車間,把能耗指標分解到車間、機臺,有效控制了轉(zhuǎn)爐工序的各工位的能源消耗。
在生產(chǎn)管理方面,該廠利用余熱鍋爐升壓運行,提高蓄熱器站的蓄熱能力,穩(wěn)定蓄熱器站分汽缸出口壓力。合理控制余熱鍋爐和蓄熱器站的汽包放散、排污及水位,從而減少蒸汽損失。在鐵水預處理和轉(zhuǎn)爐檢修期間,關(guān)停除塵風機,達到節(jié)約電能的目的;停用氮封,降低氮氣消耗。在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,減少設(shè)備“小耽誤”,把氧氣消耗降至最低。以轉(zhuǎn)爐濺渣為例,他們嚴格控制高壓氮氣使用時間,采用先倒渣后濺渣,縮短了濺渣時間。在供暖期內(nèi),通過負能煉鋼回收的蒸汽除用于本廠采暖外,還為熱軋廠、燃氣廠、供水廠等8家基層單位解決了供暖難題。(來源:本鋼)
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